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磁力泵在甲醇精餾中的應(yīng)用及優(yōu)化措施

來源:冠裕泵業(yè) | 發(fā)布日期:2022-11-23

  摘 要:

  磁力泵具有全密封、無泄漏、耐腐蝕的特點, 可有效解決化工裝置跑、冒、滴、漏的問題。概述了甲醇精餾裝置的工藝流程和磁力泵的特點, 針對磁力泵實際運行過程中出現(xiàn)的問題, 分析其原因并采取了相應(yīng)的優(yōu)化措施。改造后, 消除了磁力泵頻繁損壞的問題, 從而保證了甲醇生產(chǎn)裝置的長周期運行。

  1、甲醇精餾工藝流程

  河南龍宇煤化工有限公司500 kt/a甲醇項目于2008年建成投產(chǎn), 其中甲醇精餾裝置采用以規(guī)整填料為塔內(nèi)件的三塔精餾工藝, 為了減少甲醇的損失, 增設(shè)了1座塔以回收污水中的甲醇, 故實際甲醇精餾為三加一塔流程。精餾用汽為低壓蒸汽, 為了降低能耗, 各塔再沸器蒸汽冷凝液的余熱用于預(yù)熱進料粗甲醇。精餾塔采用的槽式液體分布器和槽盤式液體分布器具有較好的抗堵和防夾帶能力, 整個甲醇精餾裝置具有壓降小、操作彈性大、分離效果好、甲醇產(chǎn)品質(zhì)量高以及能耗低的特點[1]。為了改善現(xiàn)場環(huán)境, 提高環(huán)保效果, 有效解決化工裝置跑、冒、滴、漏問題, 甲醇精餾裝置采用工藝先進、全密封、無泄漏、耐腐蝕的高性能磁力泵作為介質(zhì)輸送設(shè)備。三加一塔甲醇精餾工藝流程如圖1所示。

  2、磁力泵

  2.1 磁力泵概述

  如圖2所示, 磁力泵由泵體、磁力傳動器、電動機三大部分組成, 關(guān)鍵部件磁力傳動器由外磁轉(zhuǎn)子、內(nèi)磁轉(zhuǎn)子及不導(dǎo)磁的隔離套組成。磁力泵屬于泵領(lǐng)域的一個分支, 是一種將永磁聯(lián)軸的工作原理應(yīng)用于離心泵的新產(chǎn)品。磁力泵應(yīng)用廣泛, 主要應(yīng)用于電腦水冷系統(tǒng)、汽車冷卻循環(huán)系統(tǒng)、空調(diào)機、化工等領(lǐng)域。

  2.2 工作原理

  當(dāng)電動機帶動外磁轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時, 磁場穿透空氣隙和非磁性物質(zhì), 帶動與葉輪相連的內(nèi)磁轉(zhuǎn)子作同步旋轉(zhuǎn), 實現(xiàn)動力的無接觸傳遞, 將動密封轉(zhuǎn)化為靜密封。由于泵軸、內(nèi)磁轉(zhuǎn)子被泵體、隔離套完全封閉, 徹底解決了化工裝置跑、冒、滴、漏問題, 從而避免易燃、易爆、有毒、有害、異味介質(zhì)的泄漏, 對改善現(xiàn)場環(huán)境效果明顯。

圖1 三加一塔甲醇精餾工藝流程

  圖1 三加一塔甲醇精餾工藝流程

  C1.預(yù)精餾塔C2.加壓精餾塔C3.常壓精餾塔C4.回收塔E1.預(yù)熱器E3, E6, E7, E9.冷卻器E2, E4, E5, E8.再沸器T1~T4.回流槽P1~P7.磁力泵

圖2 磁力泵結(jié)構(gòu)簡圖

  圖2 磁力泵結(jié)構(gòu)簡圖 下載原圖

  1.出口2.葉輪3, 8.滑動軸承4, 9.泵軸5.隔離套6.內(nèi)磁缸7.外磁缸10.聯(lián)軸器11.驅(qū)動電機12.機座

  2.3 磁力泵的優(yōu)點

  磁力泵通過磁力傳動來實現(xiàn)力矩的無接觸傳遞, 從而以靜密封取代動密封, 使泵完全無泄漏。內(nèi)外轉(zhuǎn)子間可有較大的間隙, 由于隔離套的壁厚較厚 (采用非金屬隔離套時壁厚≤8 mm, 采用金屬隔離套時壁厚≤5 mm) , 隔離套被磨穿的可能性較小, 隔離套與內(nèi)外磁轉(zhuǎn)子的間隙亦較大。磁力泵運行可靠, 因軸封磨損造成的內(nèi)磁轉(zhuǎn)子與隔離套磨損的可能性很小。隔離套安裝、拆卸方便, 可在現(xiàn)場更換。可采用材質(zhì)為碳化硅的軸承, 耐磨性良好, 使用壽命長。泵的轉(zhuǎn)速不受電機限制, 維護保養(yǎng)方便、易操作、體積小、效率高、運行噪聲小[2]。

  3、磁力泵運行中存在的問題

  河南龍宇煤化工有限公司甲醇精餾裝置共選用磁力泵7臺, 主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。

  在甲醇精餾裝置的運行過程中, 磁力泵多次出現(xiàn)內(nèi)磁缸消磁、滑動軸承碎裂、隔離套泄漏、泵汽蝕等問題。

  表1 磁力泵主要技術(shù)參數(shù)

  下載原表

表1 磁力泵主要技術(shù)參數(shù)

  3.1 原因分析

  (1) 由于開車初期甲醇精餾裝置負荷較低, 回流量及進料量均較小, 所以泵在運行時流量偏小, 甚至長時間在低于zui小流量的工況下運行, 泵內(nèi)件得不到有效的潤滑或冷卻而導(dǎo)致?lián)p壞。

  (2) 開車初期, 特別是長時間停車后再開車, 由于系統(tǒng)保護不當(dāng), 導(dǎo)致裝置管線或設(shè)備內(nèi)出現(xiàn)銹蝕, 產(chǎn)生的鐵質(zhì)雜質(zhì)和顆粒雜質(zhì)較多, 這些雜質(zhì)進入磁力傳動器和軸承摩擦副而導(dǎo)致泵損壞。

  (3) 由于泵入口過濾器存在缺陷, 鐵質(zhì)雜質(zhì)或顆粒雜質(zhì)未能有效過濾, 同樣導(dǎo)致雜質(zhì)進入磁力傳動器和軸承摩擦副而導(dǎo)致泵損壞[3]。

  (4) 開車初期系統(tǒng)較臟, 泵入口過濾網(wǎng)極易堵塞, 因未及時清理堵塞的過濾網(wǎng), 導(dǎo)致泵入口流量不足, 產(chǎn)生汽蝕而導(dǎo)致泵損壞。

  (5) P2的滑動軸承易碎, 通過分析確定該泵存在設(shè)計缺陷, 即軸向推力不平衡, 導(dǎo)致泵運行期間軸向竄動較大, 軸承及泵葉輪口環(huán)易磨損。

  3.2 改造措施

  (1) 由于原始設(shè)計各泵均沒有回流管線, 在運行初期負荷較低時, 泵的運行均達不到額定zui小流量, 特別是P2和P4, 因其設(shè)計流量大, 極易損壞。為此, 對額定流量在100 m3/h的P1, P2和P4進行改造, 在其出口增設(shè)回流管線, 當(dāng)工況需要泵在低流量工況下運行時, 開啟回流閥門, 從而保證泵的正常流量。

  (2) 原泵入口過濾器為T型過濾器, 僅有180μm (80目) 過濾網(wǎng), 只能單純過濾較大顆粒雜質(zhì), 對金屬類較小雜質(zhì)不能有效濾除。為此, 在原T型過濾器中增設(shè)磁性棒, 可有效去除金屬雜質(zhì);將過濾絲網(wǎng)改為150μm (100目) , 從而避免雜質(zhì)進入磁力傳動器和軸承摩擦副而導(dǎo)致泵的損壞。

  (3) 增加過濾網(wǎng)清理頻次, 尤其是在開車初期的72 h內(nèi), 保證過濾網(wǎng)每隔8 h清理1次。加強泵的巡檢, 發(fā)現(xiàn)出口壓力波動時, 及時切泵清理濾網(wǎng), 保證泵的穩(wěn)定運行。

  (4) 嚴禁介質(zhì)抽空, 在泵出口閥關(guān)閉的情況下, 泵連續(xù)運轉(zhuǎn)時間不得超過2 min, 以防磁力傳動器過熱而失效。泵啟動之前, 對泵進行盤車以檢查磁力泵轉(zhuǎn)動是否靈活。啟動前徹底灌泵, 防止泵內(nèi)有氣體積聚。

  (5) 對P2泵葉輪后側(cè)開3個Ф4 mm對稱平衡孔以平衡軸向推力, 通過實際運行, 效果明顯。

  4、結(jié)語

  通過改造設(shè)備、改進工藝、調(diào)整泵運行模式等一系列優(yōu)化措施的實施, zui終消除了磁力泵頻繁損壞的問題, 保證了泵的穩(wěn)定運行, 從而確保了甲醇生產(chǎn)裝置的長周期運行, 降低了運行成本。

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